冷却风机在需要对厂房空气和设备进行降温的时候起着很大的作用。和其他的风机一样,冷却风机是以轴承来带动叶轮运行的。一旦轴承出现故障,冷却风机的功能将无法得到实现。在这里我们将为大家详细地介绍冷却风机轴承故障的解决措施。
1 问题分析
冷却风机轴承箱结构示意见图1。经过观察发现,冷却风机轴承座空间小、结构紧凑,风机轴承在高速(1480r/min)运转时,产生高温,不能及时排热;同时轴承润滑锂基脂碳化,轴承得不到充分的润滑,使保持架和辊珠磨损较快,导致轴承损坏。
2 解决方法
1)重新制作轴承上盖,将其加大、加厚,并在制作时利用模具在其内部留出囊腔,同时在两侧钻通孔,两端分别接活接头1和活接头2;
2)重新制作轴承下盖,在制作时和上端盖一样利用模具在其内部留出囊腔,在两侧钻通孔,两端分别接活接头3和活接头4,考虑到密封问题,上、下轴承盖的囊腔并不相通;
3)重新制作侧端盖,将其宽度加厚,内部铣出上、下两个空腔,空腔两端钻孔,左侧两个孔与上、下端盖右侧预留的活接头2和活接头3连接上,右侧两个孔通过活接头5和活接头6与一根软管在侧端盖外部连接;
4)将活接头1接通进水,活接头4接通回水;
5)润滑脂由2号锂基脂改为0号锂基脂。
改造后的冷却风机轴承箱结构示意见图2,图中灰色填充表示冷却水。通入轴承座的冷却循环水来自篦冷机液压站,冷却水出轴承箱后进入循环水池进行过滤重复使用。
3 效果
自2015年1月份改造轴承座并通入冷却水后,轴承温度由70℃下降到25℃,不再需要使用轴流风机冷却,每小时可节电120kWh;更换的0号锂基脂流动性较好,轴承得到了充分的润滑;测量轴承游隙在0.012mm以内,保持架和辊珠基本没有磨损,延长了轴承的使用寿命,每年节约轴承更换备件费用约9.6万元。
综上所述,冷却风机轴承出现故障也是有解决方案的。轴承故障的主要原因是由冷却风机本身紧凑的结构导致的。要想解决这个问题,需要引入外部设备来进行降温。冷却风机出现故障一定要妥善解决,当然最好是平常就好好护理,避免故障。
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